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听装羊奶粉设备“安家”记

一罐罐崭新的听装羊奶粉沿着生产链条,伴随着机器的轰鸣声,在员工们的瞩目下缓缓下线。这看似日常一幕,背后却是听装羊奶粉设备“安家”多伦工厂的努力与拼搏。

我们将时间指针拨回到年初,当时事业部计划在多伦工厂投入听装婴配粉生产,将天津工厂部分产线调拨过来,并由多伦工厂维修团队承接产线安装的重任。设备刚搬迁至多伦工厂时,由于接连拆装、运输颠簸,有的设备部件脱落,需要重新改造、调试。但改造项目就摆在那,试产排期刻不容缓,这也让维修团队焦虑不已。他们暗暗攥紧了拳头:“无论如何,都得让这些设备活起来!”



调试初期,听装线检测设备首先罢了工。按照原理,检测设备上的剔除框(盛装检测出的在线不良品)装满后,会及时暂停设备运行,进行清空处理。可现在剔除框满后设备仍在运转,一旦不良品流入后面的工序,随时可能影响整批产品的品质。团队成员整日守在设备旁,眼睛死死盯着每一个运转部件,“得给它加个‘眼睛’,满了就叫停!” 经过反复观察,他们提出在剔除框临界位置加装光电感应装置。方案实施后,光电系统如同忠诚的卫士,当不合格听装产品堆积至预设“警戒线”,就会立刻发出警报并强制停机,成功守住了质量防线。

然而,新的挑战接踵而至。磁性卸垛机(利用磁铁把空罐吸起来,放置到奶粉灌装线上,实现自动上听)因长途颠簸“身负重伤”,原本自动化的设备被迫转为低效的人工上听模式。看着缓慢的上听进度,团队成员心急如焚。维修班长安慰大家:“别着急,办法总比困难多!”他带领设备维修团队,仔细核对设备型号,紧急申购同款电机,同时主动联系设备厂家技术人员,白天在车间对照图纸拆解调试,夜晚查阅资料优化程序。经过一周的奋战,卸垛机终于重新“站”了起来,恢复了自动上听功能,大家悬着的心才稍稍放下。



本以为可以松一口气,生产线又出现了新状况:设备出罐罐体“扎堆”,引发后续工序接连“卡壳”,整个生产节奏被打乱。有的员工苦笑着说:“这设备是跟咱们杠上了,不信我还治不了你!”维修团队再次投入“战斗”,经过反复观察和测算,在关键工位加装了分听气缸,将放置到输送线上的奶粉罐分开间距,避免连罐。通过精密调控气压和精准设计时序,让原本“纠缠不清”的罐体变得“井然有序”。这个巧妙的改造,不仅根治了连罐的顽疾,更是提高了生产线整体的运行效率。

从加装光电装置到修复卸垛机,再到改造分听气缸,维修团队累计攻克20余项设备难题。每一次困境,他们都能抽丝剥茧找到症结;每一个难题,他们都能创造性地提出解决方案。正是有了这样迎难而上、敢于创新的团队,以及日夜不息地坚守,才让产线从“水土不服”走向“游刃有余”,为多伦工厂首罐听装产品的顺利下线保驾护航。


供稿:婴幼儿营养品 多伦工厂 王波

线索:多伦工厂 仇艳龙、夏振文

发布时间:2025-06-10   阅读数:   点赞数:
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